“烦了?”这话一出,在场的所有人都愣住了,脸上写满了错愕与难以置信。小李忍不住开口:“陈先生,您这话是什么意思?机器就是一堆金属、线路和程序组成的,没有思想,没有感情,怎么可能会‘烦’呢?这也太不可思议了吧?”
其他人也纷纷点头附和,觉得陈默的说法实在离谱,完全不符合科学逻辑。老周皱着眉,心里也充满了疑惑,但还是耐着性子问道:“陈先生,您是不是有什么别的意思?能不能再给我们仔细说说?我们实在是想不通。”
陈默没有在意众人的质疑,指着身旁正在运转的机械臂,耐心解释道:“我知道这听起来很离奇,但事实确实如此。它们虽然没有真正的意识,无法像人类一样思考、产生复杂的情感,却在长期的运行中,形成了类似集体能量惯性的反馈。”
“这条生产线已经稳定运行了十年,十年里,每天重复着一模一样的流程,每个机械臂的每一个动作,哪怕细微到关节转动的角度、抓取零件的力度、停留的时间,都没有丝毫变化。日复一日,年复一年,这样的动作重复了何止百万次,甚至千万次。这些高度精密的机械,其运转核心依赖于稳定的电磁场,而十年间,它们一直接受着同一套指令、同一种能量模式的反复熏陶,慢慢在内部形成了一个极其初级的集体能量场。”
“这个能量场原本是稳定的,支撑着生产线的精准运转,可极致的重复与僵化,让这股能量场渐渐滋生出了‘疲惫感’。这种疲惫不是生物意义上的身体疲劳,而是能量运行陷入固定模式后,产生的一种本能抵触,就像人类长期做同一件枯燥的事情,会心生厌倦、想要逃避一样,这股能量场也在抗拒这种一成不变的运转节奏。”
他顿了顿,继续说道:“正是这种能量层面的‘厌倦’,在悄悄干扰着机械臂执行指令的绝对精确性。它们不是故意出错,更不是在‘叛逆’,只是下意识地想要打破这种单调乏味的节奏。那些看似离谱的装配错误,其实就是这股能量场想要‘打破规则’的外在表现,看似随机无序,实则每一次错误,都是对重复运转的一种隐性反抗。”
陈默的话条理清晰,每一句都解释得很透彻,可众人依旧听得半信半疑。毕竟在他们的认知里,机器就是冰冷的工具,怎么可能会有能量场,还会产生“厌倦感”?小李皱着眉反驳道:“陈先生,您说的这些都太抽象了,没有任何数据支撑啊。我们检测过生产线的电磁场,完全在正常范围内,没有任何异常波动,这又该怎么解释呢?”
“那股能量层面的变化极其微弱,远超出常规检测仪器的感知范围,你们自然无法检测到。”陈默平静地回应,“但它确实存在,并且实实在在地影响着生产线的运转。你们可以回想一下,那些错误是不是都是在生产线连续高强度运转、长时间重复同一流程后更容易出现?而在停机检修、短暂休息后,错误率会稍微降低一些?”
众人闻言,纷纷陷入沉思,仔细回想这段时间的情况。老周率先点头:“好像还真是这样。前阵子连续生产了三天三夜,那段时间错误出现得最频繁,一天能有三四起;后来我们每天让生产线停机休息两个小时,错误确实少了一点,有时候一天都不出一起。当时我们还以为是机器累了,没想到竟然是这个原因。”
其他技术人员也纷纷附和,说确实有这样的规律,这一下,大家对陈默的说法多了几分相信,眼神里的质疑渐渐变成了好奇与期待。老周连忙问道:“陈先生,既然您找到了问题根源,那该怎么解决呢?总不能把这条生产线拆了重造吧?那成本太高了,我们也耗不起时间啊。”
“不用大动干戈,解决办法很简单,核心就是引入变量,打破这种绝对僵化的运行模式。”陈默给出了方案,“你们不需要改动核心生产工艺,毕竟核心工艺关系到产品质量,不能轻易变动。只需要在一些非关键的细节上做些微调,给生产线的集体能量场注入一丝‘新鲜感’,缓解它的厌倦感,就能让能量运行回归平稳,错误自然就会消失。”
他看着众人疑惑的眼神,进一步解释道:“具体来说,可以分两个方面调整。一方面,调整生产参数的细微变化,比如设定每生产一千台车,就对非关键参数做一次微调——像机械臂抓取零件的先后顺序,原本是先抓左侧零件再抓右侧,调整后可以换成先右后左;焊接时的电流波动范围,在不影响焊接质量的前提下,稍微扩大一点,让每次焊接的电流都有细微差异;还有螺栓紧固的力度,在合格范围内做微小调整,不用每次都完全一致。这些调整幅度很小,不会影响产品质量,却能打破绝对重复的节奏。”
“另一方面,可以加入一些无伤大雅的随机指令。比如在机械臂等待下一个部件的间隙,让它做一个极小幅度的无意义动作,像是关节轻轻转动十度,再转回来,或者轻轻抬升一厘米后落下;又或者调整激光定位灯的闪烁频率,原本是每秒闪烁一次,改成随机的1到1.5秒闪烁一次,不用保持固定间隔;甚至可以在生产线停机休息前,让所有机械臂做一个统一的小幅伸展动作,再恢复原位。这些动作不影响生产效率,也不会消耗过多能量,却能给僵化的能量场带来一点变化,缓解厌倦感。”
陈默的方案听起来简单易行,不需要投入大量资金,也不用耽误太久的生产时间,可众人心里依旧有些打鼓。毕竟这是从未尝试过的方法,完全超出了常规的技术解决方案,能不能起到效果,谁也说不准。
厂方召开了紧急会议,反复讨论后,最终决定按陈默的建议尝试一下。一来是实在没有别的办法,只能死马当活马医;二来是这个方案成本低、风险小,就算没有效果,也不会造成太大损失。
随后,小李带领技术团队立刻投入到调整工作中。他们先在程序后台添加了参数微调模块,设定好每生产一千台车自动调整一次非关键参数,调整范围严格控制在合格标准内,确保不会影响产品质量;接着又编写了几个简单的随机指令程序,植入到生产线的空闲间隙,让机械臂在等待时能做一些小幅动作,激光定位灯的闪烁频率也做了随机化处理。
整个调整过程只用了一天时间,当天傍晚,调整后的生产线重新启动,开始投入生产。所有人都捏着一把汗,老周更是守在生产线旁,寸步不离,眼睛紧紧盯着机械臂的运转,生怕再出现之前的错误。
第一个小时过去了,下线的十多台车经过质检,全部合格,没有出现任何装配错乱;第二个小时,依旧一切正常,机械臂运转得比平时还要顺畅些,没有丝毫滞涩感;一整天生产下来,共下线两百多台车,质检合格率达到了100%,那些诡异的“创造性”错误,一次都没有出现。
所有人都松了一口气,脸上露出了久违的笑容,但还是不敢掉以轻心,继续观察了一周。这一周里,生产线每天都稳定运行,非关键参数按时微调,机械臂在空闲时偶尔做个小幅动作,激光灯不规则地闪烁着,一切都按部就班。下线的车辆经过严格检测,合格率始终保持在100%,那些离谱的错误彻底消失了,生产线的运转效率甚至比之前还要高出一点,原本偶尔出现的机械臂卡顿现象,也不见了踪影。
厂里的人都惊呆了,没想到这么简单的调整,竟然真的解决了困扰他们一个多月的难题。老周看着顺畅运转的机械臂,忍不住感慨道:“原来机器也怕腻啊,就跟人一样,总干一件事会烦,加点小变化就不一样了。”
远在德国的汉斯工程师听闻此事后,特意通过视频会议调看了生产线的调整方案与改动前后的数据。他盯着那些不起眼的随机指令和参数微调记录,反复研究了半天,脸上露出了复杂的神情,既有疑惑,又有几分释然。最后,他无奈地耸耸肩,对着视频那头的老周和小李笑了笑,用带着口音的中文打趣道:“这真是太神奇了,我从未想过还能这样解决问题。这大概就是东方神秘主义,对复杂系统‘心理学’的独特应用吧,不得不说,很有创意,也很有效。”
这件事过后,厂里的员工们对这些冰冷的机械有了新的认知。他们不再仅仅把机械臂当作没有生命的工具,而是明白,哪怕是遵循程序运转的机器,长期陷入绝对的重复与僵化,也会产生能量层面的“疲惫”。那些看似微不足道的小变化,就像是给机器注入了一丝活力,让它们摆脱了单调的束缚,重新回归稳定与高效。
后来,工厂按照陈默的建议,形成了固定的调整机制,不仅这条生产线,其他几条运行时间较长的自动化生产线,也都加入了类似的参数微调与随机指令。从此,工厂里再也没有出现过类似的诡异错误,所有生产线都稳定运转,产能与合格率始终保持在高位。
每天清晨,当第一缕阳光照进厂房,机械轰鸣再次响起,银色的机械臂在完成精准装配的间隙,偶尔轻轻转动一下关节,激光定位灯不规则地闪烁着,像是在做着小小的放松运动。它们依旧不知疲倦地工作着,却少了往日的僵化与沉闷,多了一丝灵动,继续稳稳地支撑着工厂的运转,见证着日复一日的忙碌与收获。而厂里的人也渐渐懂得,无论是人还是机器,甚至是世间万物,都需要一点变化与活力,才能在岁月的流转中,始终保持稳定与前行的力量。